青春紅巖丨“找茬”再攻關 長城汽車員工大寫的敬業
2024-09-10 09:21:51 來源: 華龍網
華龍網訊(記者 羊華 李燊 劉雪琴 舒婷)作為永川最大的智造招商項目、填補了重慶汽車產業的重要拼圖,長城汽車重慶永川生產基地(以下簡稱長城汽車永川基地)生產的坦克300及長城皮卡等人氣車,一直長盛不衰,它們是怎么被制造出來的?
9月9日下午,“青春紅巖”網上主題宣傳活動采訪團來到長城汽車永川基地,展開探秘之旅。

這是長城汽車新一代智慧工廠,除部分總裝、檢測工序外,基本上都由各類機器人和柔性生產線擔綱制造任務,科技感滿滿。坦克系列、哈佛系列和皮卡系列,因外形很“man”,給人以力量感,記者紛紛鉆進車內試乘,贊嘆不已。
華龍網記者注意到,對于媒體的到訪,工廠的師傅們沒有受到絲毫影響,認真地裝配和檢測。
工廠越來越智慧,但不能被機器人和數字技術取代的人工工序,應該都是能人吧?
“沒錯。”陪同參觀的長城汽車講解員說,別看他們總在做著重復動作,智慧工廠的生產工藝優化和新車型上線,很多問題其實都是他們發現并給出解決方案的。

焊裝車間設備工程師吳祥勝,針對焊裝線體莫名停線,運用5WHY分析法,找出了真因—導電嘴與鎖緊螺母接觸面不匹配,立即整理思路,和備件供應商溝通并廢寢忘食調試了4天,試出了最佳解決方案,累計每月為工廠節約備件成本200余萬元,減少停線時間240分鐘。
永川區首屆“最美產業工人”董豐利,作為總裝車間的技術骨干,在參與坦克300車型試制過程中,用“火眼金睛”找出問題112項,落實標準件平臺化21項;推進車間防錯300余項,全工位防錯覆蓋率由80.3%躍升至97.32%;推動質量改善200余項,由其首創的堆棧技術結合PLC內部排序算法公式,實現實車一車一物料對應防錯,累計為公司節約隱性損失550余萬元。

“重慶五一勞動獎章”獲得者高健章,先后推動自主實施改造、改善項目236項,累計為公司降低成本和減少損失總計達1820.6萬元。在長城炮21款車型改造項目中,主動提出了PLC后臺改造的方案并順利實施,為后續車型建設減少了投入42W/次。制作培訓課件86份、視頻31個,舉辦“PLC技能班”“機器人提升班”“智能制造技術應用”等培訓班,在技術支持、人員培養等方面作出了突出貢獻。
在公司內部,這三位能工巧匠也是道德楷模,成為比學趕超的對象。
長城汽車重慶基地相關負責人表示,落戶永川以來,公司一直重視企業文化建設,學紅巖精神和講紅色故事,是內部培訓的重要組成部分,正因為學以致用,員工們才更具責任意識和奉獻精神,他們中的優秀代表,分別受到了永川區和重慶市的表彰。未來,長城人將會繼續保持定力,守好崗位,為永川工業上臺階作出新的貢獻。
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責任編輯:董霞